345678rrrrr › Blog › Чистка форсунок Hyundai D4CB одной рукой. ( видео )
Кому интересен процесс чистки распылителей форсунок Porter2 (двигатель D4CB )
можете посмотреть здесь:
Comments 14
Согласен-ничего сложного.И самое главное обратите внимание-чел на видео делает почти все одной рукой.
А я думал там все по серьезному и не стоит туда лезть в гараже. Зря, надо было тоже почистить когда кольца медные менял
Сама технология производства распылителя форсунок -серьёзная тема.А сборка и разборка -ручной процесс.Глаза боятся-руки делают.
Ну думал малоли грязь какая попадет и пипец, а так все просто, буду чистить как нить
Когда будете чистить-снимите качественно процесс на видео и выкладывайте.Тем самым будем отсеивать теоритических блогеров от практиков.
Качество съемки хромает)) все на телефон
Думаю в наше время организовать обычный смартфон для съемки не составит проблем.Было бы желание снимать техническое кино.
Да снять не проблема, вот качество видео под вопросом, хотя уже снимал и ниче, нормуль
Я думаю что видео гораздо информативней чем фото с комментариями.
Я думаю что видео гораздо информативней чем фото с комментариями.
Я про видео и говорю
Ну думал малоли грязь какая попадет и пипец, а так все просто, буду чистить как нить
Обычно убивает иглуи седло распылителя банальная вода в топливе и реже сернистые отложения солярки.
А я думал там все по серьезному и не стоит туда лезть в гараже. Зря, надо было тоже почистить когда кольца медные менял
Разборка и сборка механизма ручных часов гораздо геморройней.
Форсунки на двигателе D4CB
На двигатель D4CB устанавливается несколько видов форсунок, которые отличаются по классам. У всех этих видов разные номера и на двигатель необходимо устанавливать форсунки одного класса, не перемешивая их. Но если очень нужно и нет аналогичной, то можно установить форсунку другого класса на некоторое время. При этом возможно увеличение расхода топлива и изменение работы двигателя не в лучшую сторону.
Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).
Номера форсунок по классам:
- CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
- CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
- CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)
Ремонт форсунок D4CB
Ремонтопригодность форсунки определяется после её снятия и диагностики. В любом случае ремонт дизельных форсунок может быть выполнен только специалистами и при наличии специального стенда. Крайне не рекомендуется пытаться извлекать форсунку из двигателя и пытаться её отремонтировать при отсутствии у вас соответствующего опыта и знаний!
Одним из лидеров в данной области является компания DeFors. Они работают по всей России и в Казахстане и что самое главное, имеют богатый опыт в ремонте дизельных форсунок и ТНВД.
Колодца для форсунок в двигателе D4CB
Как происходит ремонт форсунки:
- Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
- Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
- После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
- Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.
Момент затяжки форсунок D4CB
При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!
Момент затяжки форсунок на двигателе D4CB составляет — 28-33 Н·м
Для крепления топливной форсунки, штатно используются болты М8 с оригинальным номером 33816-4A001 (338164A001). Этот болт зажима крепления форсунки устанавливается на автомобили Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Porter 2 и KIA Sorento с дизельным двигателем D4CB CRDI объёмом 2,5л.
Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо
Вариантов замены болтов на аналогичные нет. По этой причине используются только оригинальные болты Hyundai. Стоимость порядка 150-160р.
Бывают случаи, когда штатный болт М8 вырывает резьбу крепления форсунки. В этом случае посадочное место рассверливается и нарезается резьба под усиленный болт М10.
Номер усиленных болтов М10 — 33816-4A001QQK.
Шайба форсунки D4CB
При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.
Оригинальные номера для двигателя D4CB:
- Шайба — 33813-4A000 (338134A000)
- Уплотнительное кольцо — 33805-4A000 (338054A000)
При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.
Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.
В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.
Наглядно это можно посмотреть на видео:
Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.
STAREXCLUB.RU
Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX
- Текущее время: 24 мар 2021, 16:24
- Вход
- Регистрация
- FAQ
как снять форсунку двигатель D4CB
как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №1 gelo » 03 сен 2012, 23:18
Re: как снять фарсунку двигатель D4CB
Сообщение: №2 Ленинградец » 04 сен 2012, 01:17
Re: как снять фарсунку двигатель D4CB
Сообщение: №3 maksimka897990 » 25 окт 2012, 08:09
Мы делали так! Отворачивали крепления форсунок, но для начала прогрели двигатель до оптимальной температуры. Отвернули на несколько милиметров. Завели двигатель, они сами потихоньку выходят.
Re: как снять фарсунку двигатель D4CB
Сообщение: №4 ТВК » 29 окт 2012, 10:15
Re: как снять фарсунку двигатель D4CB
Сообщение: №5 after » 23 июн 2015, 21:24
Re: как снять фарсунку двигатель D4CB
Сообщение: №6 Klopius » 24 июн 2015, 13:06
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №7 after » 24 июн 2015, 14:25
Re: как снять фарсунку двигатель D4CB
Сообщение: №8 bryser » 24 июн 2015, 15:02
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №9 after » 24 июн 2015, 15:22
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №10 bryser » 24 июн 2015, 15:27
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №11 after » 24 июн 2015, 16:36
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №12 after » 25 июн 2015, 21:05
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №13 Usach » 25 июн 2015, 21:32
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №14 bryser » 25 июн 2015, 21:39
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №15 corunca » 25 июн 2015, 21:48
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №16 after » 26 июн 2015, 07:47
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №17 bryser » 26 июн 2015, 10:13
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №18 Старый » 26 июн 2015, 14:36
Re: как снять форсунку двигатель D4CB
Сообщение: №19 after » 26 июн 2015, 15:18
STAREXCLUB.RU
Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX
- Текущее время: 24 мар 2021, 16:24
- Вход
- Регистрация
- FAQ
ФОРСУНКИ на D4CB. Замена, ремонт, комплектующие, аналоги .
ФОРСУНКИ на D4CB. Замена, ремонт, комплектующие, аналоги .
Сообщение: №1 islam » 13 июн 2011, 23:13
Re: Фарсунки
Сообщение: №2 baster » 14 июн 2011, 23:03
DINduino — Программируемые логические контроллеры. Оборудование для автоматизации и системы «умного» дома.
. если двойная сплошная справа, это плохая примета.
Форсунки
Сообщение: №3 Ostap39 » 25 фев 2012, 21:43
Re: Форсунки
Сообщение: №4 Usach » 26 фев 2012, 19:45
Re: Форсунки
Сообщение: №5 Ostap39 » 26 фев 2012, 20:29
Re: Форсунки
Сообщение: №6 raf37 » 29 фев 2012, 10:25
двигатель троит. форсунка
Сообщение: №7 Dmitrich66 » 21 июл 2012, 12:45
Re: проблема
Сообщение: №8 Анатолий » 21 июл 2012, 13:22
Re: проблема
Сообщение: №9 Dmitrich66 » 21 июл 2012, 17:39
Re: двигатель
Сообщение: №10 2005D4CB » 21 июл 2012, 18:29
Re: двигатель
Сообщение: №11 Dmitrich66 » 04 сен 2012, 20:02
Re: двигатель
Сообщение: №12 arival52 » 04 сен 2012, 20:09
Re: двигатель
Сообщение: №13 Dmitrich66 » 06 сен 2012, 17:15
Re: двигатель
Сообщение: №14 arival52 » 06 сен 2012, 17:36
Re: двигатель
Сообщение: №15 Dmitrich66 » 10 сен 2012, 19:54
Re: двигатель
Сообщение: №16 terkin » 27 сен 2012, 18:15
распылитель на форсунку d4cb
Сообщение: №17 alex10rus » 01 окт 2012, 19:35
Re: распылитель на форсунку d4cb
Сообщение: №18 Usach » 01 окт 2012, 19:52
Re: распылитель на форсунку d4cb
Сообщение: №19 alex10rus » 01 окт 2012, 21:56
Re: Форсунки
Сообщение: №20 Вальтер » 06 окт 2012, 08:56
Re: двигатель
Сообщение: №21 Ветеран СГВ » 10 окт 2012, 11:09
Re: Фарсунки
Сообщение: №22 martell » 12 окт 2012, 12:46
Re: Фарсунки
Сообщение: №23 Usach » 12 окт 2012, 16:20
martell !тебе подходит любая из этих:
338004A150 CLASS C1
338004A160 CLASS C2
338004A170 CLASS C3
Но класс лучше брать тот же,что и был или менять по схеме
Давление на форсунках
Сообщение: №24 dima1379 » 13 ноя 2012, 19:39
Народ, подскажите какие должны быть правильные показатели давления на форсунках.
если проверять через сканер.
моя машина Hyundai H-1 2.5 CRDi 4WD D4CB 2006 год
Заранее благодарен за ответ
Re: ФОРСУНКИ на D4CB. Замена и ремонт
Сообщение: №25 martell » 17 ноя 2012, 12:50
STAREXCLUB.RU
Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX
- Текущее время: 24 мар 2021, 16:24
- Вход
- Регистрация
- FAQ
Форсунки на D4CB. Проверка форсунок на слив в обратку.
Форсунки на D4CB. Проверка форсунок на слив в обратку.
Сообщение: №1 Serj » 10 окт 2013, 21:25
Взято с дружественного форума. Спасибо Юрию.
Что такое Common Rail?
Всё очень просто. Топливный насос высокого давления подаёт топливо в топливную рампу, играющую роль ресивера.Здесь топливо находится под постоянным высоким давлением более 1.000 атм. Открытие форсунок происходит не как в «обычном дизеле» — гидромеханическим способом (от повышения давления), а электронным способом — подаваемым сигналом от ECU. Уникальность этой системы заключается в том, что она позволяет производителю дизельного двигателя СУЩЕСТВЕННО улучшить показателиэкономичности, мощности, уменьшении шумности работы, повысить динамику разгона. Всё вышесказанное имеет отношения не только к дизельным двигателям, но также и бензиновым автомобилям.
Это широко известные D4D и GDI. Каждая из этих систем хороша по своему. Но, как и многие другие имеют свои недостатки.Вот именно об этих недостатках и проблемах, но только в «дизельном варианте», мы и постараемся рассказать. Как полноценная «ремонтная» единица, наша мастерская существует недавно, каждый человек из нашей «команды» свой опыт приобретал самостоятельно.
И стоит рассказать об опыте первого ремонта топливной системы автомобиля KIA Sorento 2001г. выпуска с двигателем 4DCB Common Rail. Это был первый «Common Rail», который приехал к нам в мастерскую.
До нас автомобиль побывал во многих других автомастерских.И поставленный диагноз этой машине был просто катастрофичен. А «лекарство» было прописано коротко и непонятно: «помойка».Не знаю. Не понимаю. И не могу понять.Вот так, просто: взять и отправить «с глаз долой и подальше»? А проблема оказалась настолько простая! Но в тоже время, не совсем понятна на первый раз. Так что об этом надо рассказать подробно. Простота заключалось в самой неисправности. А сложность — в понимании и решении этой задачи. Вот что происходило на самом деле:
— Машина хорошо работала на холостых оборотах.
— Отлично вела себя во всех режимах.
— Динамично разгонялась.
— Расход топлива вполне устраивал хозяина.
Но существовала проблема.
Если автомобиль заглушить, то завести егобыло практически невозможно. Окромя “дихлофоса”. То есть: нужно было снять впускной патрубок или приоткрыть крышку воздушного фильтра и брызнуть в патрубок сиюгорючую смесь. И только после этого можно было запустить двигатель. Эта процедура происходила независимо от того, холодный двигатель или горячий. Вот в таком ужасном состоянии к нам и прибыл «больной». «Наконец-то пришло и наше время!»,- подумал я и с «умным» видом взял в руки автомобильный сканер. В надежде, что он мне расскажет, «где и что болит у пациента».
Но не тут-то было!
Правда,сканер «выдал» нам код неисправности одного датчика давления топливной рампы. А когда мы его «стёрли», то тут же попытались запустить двигатель. Ситуация не изменилось. Не запускался. При повторном сканировании, кодов ошибки уже не обнаружили — скорее всего, это был «старый» код неисправности, который остался с предыдущей мастерской. Следовательно, наши надежды на успешное решения проблемы, простым «взмахом волшебной палочкой» в образе автомобильного сканера, растаяли, и впереди замаячили бессонные ночи, в поисках технической документации. Которой у нас на тот момент не было. Да и то, что было, — было неполным, отрывочным и не совсем понятным в то время.
Короче говоря, что делать и с чего начать не знал никто.
Но очень сильнохотелось » НЕ ударить лицом в грязь». Ведь хозяин машины смотрел на нас, как на «последнюю надежду». И очень хотел верить в это. И всем своим видом давал понять это нам. И мы друг друга поняли. Хлопнув по рукам, мы приступили к любимому занятию: «Искать иголку в стогу сена». Если вы помните, то я говорил, что это был наш первый двигатель с такой системой управления. Хотя читали о них мы много, но как показала практика, это не всё. И «стог сена» оказался не такой уж большой. Первое, что пришло в голову, так это ещё раз просканировать систему управления по текущим данным в таких режимах:
— когда двигатель работает
— когда мы его пробуем запустить Зная о том, что давление в топливной магистрали на двигателе 4DCB должно составлять:
— на запуске не менее 25МПа,
— на холостых оборотах 30МПа,
— на максимальных 135МПа,
— мы сделали основной упор на изучение пусковых характеристик.
И, как показало время, мы не ошиблись. Когда двигатель работал, давление в топливной рампе составляло 28МПа от желаемых 30МПа. А вот при запуске картина другая: 17МПа от желаемых 25МПа. Это нас и насторожило. Ведь «система не глупая» и датчик давления на топливной рейке не просто элемент, который мы встречали раньше. В его корпусе расположена мембрана с полупроводниковым первичным преобразователем, а также имеется электронная схема обработки сигнала с точностью измерения до 2% (при давлении 150МПа).Просто заменить этот датчик невозможно. Проверитьтоже проблематично. Но и считать его неисправным, мы также не могли. Слишком большая потеря давления на запуске — до 8МПа.
И вот что было обнаружено при полной проверке всей системы на герметичность в момент запуска (все измерения проводились одинаково для каждой форсунки. Время прокручивания стартером 5 сек. и мерной колбой, с эталоном 20мил/лит, куб. 1-я форсунка: 5сек. 8-10 мил, лит. 2-я форсунка: 5сек. 0мил, лит. 3-я и 4-я форсунки такой же показатель, что и на 2-ой форсунки. «Плохо» это или «хорошо» мы тогда не знали. Проверить эти форсунки на «качество распыла» на простом стенде невозможно (вспомните, при каком давлении они работают). Но возможно проверить на процент утечки. В чем собственно и заключался весь дальнейший ремонт неисправной форсунки.
И вот что выяснилось.
При проверке 1 и 2 форсунки уже на стенде, коэффициент утечек у них был следующий: Форсунка №1 — при резком нажатии на рычаг стенда до 30Мпа, включили секундомер и проверили время падение стрелки до нулевой отметки. Результат составил 6-7сек. Форсунка №2 — при таких же условиях проверки: 16-18 сек, что вдвое больше. Но в этом ли проблема? Это еще стоило выяснить. И тут в голову пришла сумасшедшая идея. А что если попробовать завести машину без первой форсунки? И для этого мы взяли обыкновенную форсунку от грузовой машины «МАЗ – 238» и выставили на ней давление 28Мпа. И поставили её в линию с остальными форсунками. А первую оставили на месте без подвода топлива, но с подачей штатного напряжения. Попробовали завести. И автомобиль завелся, уверено, но без одного цилиндра. Вот, казалось бы, и найдена проблема. Неисправна первая форсунка. Слишком большой переток по линии возврата топлива на пусковых оборотах. А тот факт, что машина заводилось при помощи подручных средств? Так это объяснялось тем, что воспламенение жидкости основанной на маслах и спиртовой основе, происходит гораздо раньше, чем дизельного топлива. Естественно, с бОльшим крутящим моментом. И датчик давления не успевал определить потерю общего давлении в рампе, а видел лишь малую долю «перетока» только на оборотах, когда горючая смесь не успела воспламениться.
Всё вышесказанное было лишь предисловием. А самое главное заключалось в исправлении самой неисправности. Когда хозяин узнал проблему, он очень обрадовался и побежал за новой форсункой. Но вернулся очень быстро и без неё. Сказал, что за доставку запросили 1200 у.е. А заказ выполнят в течение месяца,аможет быть и больше. Дело в том, что мы живем в г. Якутске и, как сами понимаете, во многих благах цивилизации «несколько» ограничены. Поэтому пришлось её «делать». К сожалению не весь материал фиксировался на фото. Эта идея пришла не сразу и поэтому мы выложим только тот материал, который у нас остался. И посвятим дальнейшее повествование только проблеме ремонта форсунки. Так как все остальные нюансы займут ещё большего времени, и не хотелось бы сейчас вдаваться в их подробности.
Рис. 1.
1. Крестообразная направляющая. 2. Игла. 3. Распылитель. 4. Пружиназапирания иглы. 5. Мультипликатор запирания. 6. Втулка мультипликатора. 7. Жиклер камеры гидрауправления. 8. Шариковый управляющий клапан. 9. Шток. 10. Якорь. 11. Электромагнит. 12. Пружина клапана. 13. Углеродное покрытие.
Надругом рисунке — ниже ( рис.2), мы приводим схему электрогидравлической форсунки R.BOSCH, с которой столкнулись на этой машине, но в новом варианте её исполнения — с дополнительной пружиной (1).
Эта пружина служит для смягчения усилия, направленного на смятияшарика (5), (рис.2). И одновременно является запорной пружиной канала мультипликатора(6), рис.2. В чеми быланаша основная проблема.
Рис. 2.
1. Пружина запирания клапана 2. Электромагнит 3. Якорь 4. Демпфирирующая пружина 5. Клапан 6. Мультипликатор запирания 7. Жиклер камеры гидроуправления 8. Щелевой фильтр 9. Входной штуцер 10 — шток (синий цвет) 11 — держатель шарика (красный цвет) 12 – шарик (зелёный цвет)
Рассмотрим только проблему управляющего узла электрогидравлической камеры (рисунок 2, крупный план). Отличие этих узлов, изображенных на рис. 1 и 2 в том, что в первом варианте (рис.1) нет пружины запирания клапана в верхней части форсунки.
Стало быть, основные функции запирания и демпфирования, возникающие при работе, ложатся на один узел — пружину клапана 12 — Рис. 1 А на рисунке 2 с добавлением пружины (1), произошло разграничение усилий запирания и демпфирования. Хотя в первом варианте (рис.1) мы добиваемся бОльшей запирающей силы пружины. Но её работоспособностьхороша в менее «оборотистых» двигателях. К примеру, на грузовых автомобилях, того же семейства Common Rail. А при рассмотрении малых величин подачи и больших крутящихся моментах — второй вариант более предпочтителен (рис. 2) из-за того, что распределение сил запирания и демпфирования камеры управления стало более стабильным от цикла к циклу в момент подачи топлива (при отношениях диаметра мультипликатора к игле 1,2…1,5).
Но при других отношениях диаметра мультипликатора к игле, процесс становится более точным и управляемым. Но в нашем случае мы не хотели бы рассматривать теорию массы и отношения сил быстродействия системы. А попытаемся разобраться в проблеме возникновения самой неисправности… Когда мы разобрали верхнюю часть форсунки, и детально еёизучили, то поняли, что дело нам придется иметь не с «миллиметрами», а с «сотыми миллиметра»!
Потому что диаметр шарика составил 1,35 мм,а диаметр дросселя в камере управления 0,23мм. Но сюрпризы на этом не закончились. При более детальном рассмотрении штока, мы увидели торцевой надлом по оси штока. И довольно-таки глубокий.
Это первое.
Второе- это нижняя часть штока.
Место соприкосновения держателя шарика и широкой площадки штока. Увидели «пробитую» вмятину.
Третье нас повергло в долгие раздумья.
Две вмятины на конусной втулке мультипликатора от держателя шарика. И соприкосновения его с «кратерной» поверхностью втулки мультипликатора. И четвертое обстоятельство заставило нас не просто задуматься, а очень сильно переосмыслить весь успех начатого дела. Это сам запорный шарик — рис.2, зеленым цветом позиция 12. «Сделать» неисправность хотелось очень, поэтому, несмотря на определенные затраты, для просмотра и изучения деталей форсунки сначала была куплена большая лупа, затем простой микроскоп 1 к 100, а потом уже электронный микроскоп для полного детализирования всех объектов исследования. И когда была составлена полная картина всей проблемы, то весь наш пылкий задор и ярое желание помочь “умирающему” двигателю — всё сменились унылостью, состраданием к самим себе и полной безнадежностью положения. Что мы имели реально? . Сломанный шток, промятый конус и вмятый шарик диаметром 1,35мм.
Для точности скажу, что длина штока 30.27мм,- не говоря о его прочности и качествеметалла. Его изготовление для нас на тот момент не представлялось возможным. По тойпростой причине, что мы не знали, кто это может сделать и к каким последствиям это приведет, если нам и удастся его сделать. А самое главное- сможем ли мы не нарушить объем подачи этой форсунки во всем диапазоне ее работы. И где найти нужный диаметр шарика.
Но удача нам улыбнулось. По воле случая к нам в мастерскую заехал на ремонт Nissan “Safari” с двигателем RD-28. Когда Клиент услышал и понял, какие у нас есть проблемы, то решил нам помочь. И сказал, что для него изготовить подобное изделие не составляет никакой проблемы. Так был решён первый вопрос. Осталось решить: «Что делать созлополучным шариком?». И тут я вспомнил, что однажды мне попадались маленькие подшипники,они применялись на фрезах по дереву. Это была последняя надежда. И пока мы ломали подшипники и подбирали нужный диаметр шарика, уже был готов первый образец штока. Но когда промерили его и сравнили с оригиналом, то новый оказался короче на 0,09 мм. И всё ещё не был найден подходящий размер шарика. «Разбег» новых составлял от 1,18, 1,27, 1,32, 1,45 и до 2,25.
На фотографии: 1 – шток камеры гидрауправления, который был изготовлен под размер шарика, 1,32мм, и установлен на машину в окончательном варианте. Шток 2 цифра 2 был изготовлен в первом варианте, но оказался короче стандартного на, 0,09мм. В результате так и остался не востребован. Цифрами 3 и 4 показан один из образцов фрезы по дереву на которых мы нашли подходящий нам размер запорного шарика камеры управления, (рис.1 цифра 8). Остальные фрагменты фотографии не имеют отношения к деталям форсунки. Это металлические обломки подшипника.
И тогда пришла в голову одна безумная мысль.
А что, если нам увеличить нижнюю кромку штока под имеющиеся размеры шариков? И выполнить её немного с конусом, что бы не закрывать окончательно конусность втулки мультипликатора. И нашему новому знакомому пришлось изготовить второй вариант штока под размер шарика 1,32. И каково же было удивление, когда машина начала заводится. Уже без помощи “дихлофоса” Но не так уверено, как бы хотелось. А когда уменьшили регулировочную шайбу под гайкой (которая стягивает всю конструкцию штока и депферной пружины камеры управления), на 0,01мм.- то удача стала нам улыбаться! Машинаначала заводиться как настоящий дизель. Радости не было конца. Такого самоудовлетворения мы не испытывали уже давно. Значит, все-таки можно делать эти форсунки. При тестовых заездах с хозяином машины и по показаниям текущих данных на сканере, мы не увидели большой разницы в разделе «коэффициент впрыска топлива по форсункам» . Но зато увидели желаемое давление на запуске — 23МПа. Что было на 6МПа больше тех, что мы видели при первой проверки (17Мпа).
Вот так и закончилась наша эпопея с ремонтом форсунки KIA SORENTO 4DCB Common Rail. Я не хочу сказать, что наш случай это единственный вариант для всех вышедших из строя форсунок. Но в данном случае, может быть, это и был единственно верный вариант решения проблемы. Без замены на новую форсунку.
Не всегда надо просто менять деталь, до конца не поняв её работу. Быть может, кто-то и скажет, что это попахивает авантюризмом. Пусть говорят. Это их право. Моё мнение такое: «Не надо падать духом. Это входит в привычку!». Ну, вот, пожалуй и всё.
Взято с dizelist.ru
Проверка форсунок на слив в обратку.
Берём четыре 20 и кубовых шприца и в путь.